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對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)線“干擾”故障的分析與探討

時(shí)間:2024-09-24 19:13:31 自動(dòng)化畢業(yè)論文 我要投稿
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對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)線“干擾”故障的分析與探討

   1、前言

  首先將自動(dòng)系統(tǒng)的輔助設(shè)備按產(chǎn)品的生產(chǎn)順序組合,然后以一定的節(jié)拍完成生產(chǎn)。物品由一端不斷送入,生產(chǎn)材料在相應(yīng)工位加工,經(jīng)過(guò)各操作單元的加工后,產(chǎn)品從末端輸出,這種生產(chǎn)設(shè)備的組合系統(tǒng)稱為自動(dòng)化生產(chǎn)線[1]。自動(dòng)化生產(chǎn)線的運(yùn)用可以提高生產(chǎn)效率、保證產(chǎn)品質(zhì)量和減輕操作人員工作量,因而被廣泛采用。但是,因?yàn)樽詣?dòng)化生產(chǎn)線組成復(fù)雜,用于信號(hào)指令傳輸?shù)碾娖髟^多,需判斷的數(shù)據(jù)較多,所以很容易受到外界的干擾。

  干擾是生產(chǎn)控制過(guò)程中無(wú)法避免的,而干擾形式的多樣性又會(huì)造成控制系統(tǒng)故障的多樣性、反復(fù)性。因而,自動(dòng)化生產(chǎn)線故障查找與處理相當(dāng)困難。

  2、幾種自控系統(tǒng)的故障分析

  現(xiàn)將工作過(guò)程中遇到的幾例不同干擾對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)線影響及其故障分析進(jìn)行總結(jié)。

  2.1 膜過(guò)濾系統(tǒng)異常停機(jī)

  現(xiàn)場(chǎng)控制系統(tǒng)情況:控制系統(tǒng)硬件使用西門子S7-400系列CPU及硬件,編程軟件為西門子STEP7 V5.2,組態(tài)軟件為INTOUCH8.0。

  故障現(xiàn)象:膜過(guò)濾為自動(dòng)化生產(chǎn)線,總共有1#~6#六組膜管,在開機(jī)后應(yīng)為1#~6#膜管電機(jī)順序啟動(dòng),相配套閥門開啟,開始生產(chǎn)。故障時(shí)為1#電機(jī)啟動(dòng)后約30秒,2#電機(jī)準(zhǔn)備啟動(dòng)時(shí)突然所有電機(jī)、閥門停車,生產(chǎn)線不能啟動(dòng),無(wú)故障報(bào)警。

  原因查找:在故障停機(jī)后,對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行檢查測(cè)試,無(wú)異常;對(duì)開機(jī)條件信號(hào)進(jìn)行測(cè)試,無(wú)異常;觀測(cè)生產(chǎn)數(shù)據(jù),無(wú)異常;對(duì)控制程序進(jìn)行靜態(tài)檢查,無(wú)異常。試開機(jī)故障依舊。對(duì)相關(guān)開機(jī)參數(shù)安排進(jìn)行觀測(cè),均無(wú)異常,開機(jī)前其開機(jī)中均滿足條件,因電機(jī)功率較大,不能頻繁開啟,故障查找較慢。

  進(jìn)一步判斷,此信號(hào)報(bào)警引起設(shè)備停機(jī),而實(shí)際水位滿足使用要求。熱水罐位于一樓罐區(qū),膜過(guò)濾控制室為六樓,信號(hào)線約100米,經(jīng)分析,因信號(hào)線路長(zhǎng),雖用屏蔽電纜仍受到干擾,干擾一般時(shí)間很短,約100ms左右,人肉眼無(wú)法觀測(cè)到,但程序已補(bǔ)捉到,引起設(shè)備停機(jī)。

  采取措施:根據(jù)以上判斷,干擾源不易查找且無(wú)其他影響,將程序中故障信號(hào)進(jìn)行延時(shí)500ms左右,避免干擾誤判斷。程序修改后,系統(tǒng)使用正常。

  2.2 濃縮系統(tǒng)硬件頻繁損壞,信號(hào)線帶強(qiáng)電

  現(xiàn)場(chǎng)控制系統(tǒng)情況:控制系統(tǒng)硬件使用西門子S7-300系列CPU及硬件,編程軟件為西門子STEP7 V5.2,組態(tài)軟件為WINCC6.02。

  故障現(xiàn)象:濃縮系統(tǒng)出現(xiàn)硬件模塊損壞,更換新模塊后約幾個(gè)月時(shí)間又損壞。損壞模塊打開后其內(nèi)部無(wú)明顯損壞現(xiàn)象,“SF”故障燈亮。

  原因查找:經(jīng)記錄比較,損壞硬件模塊主要集中在模擬量輸入模塊。經(jīng)對(duì)其供電電源、外部設(shè)備電源、使用電纜進(jìn)行檢查測(cè)試,均正常。因損壞模塊較集中,判斷可能為(4~20)mA信號(hào)電纜上出現(xiàn)瞬時(shí)脈沖高壓信號(hào),導(dǎo)致模塊內(nèi)部元件擊穿損壞。

  采取措施:在信號(hào)進(jìn)入模塊前加隔離模塊,將現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)與模塊隔開,加隔離后,使用正常。

  2.3 烘干系統(tǒng)蒸汽控制不穩(wěn)定

  現(xiàn)場(chǎng)控制系統(tǒng)情況:控制系統(tǒng)硬件使用西門子S7-300系列CPU及硬件,編程軟件為西門子STEP7 V5.2,組態(tài)軟件為WINCC6.02。

  故障現(xiàn)象:烘干一級(jí)蒸汽流量不穩(wěn)定,波動(dòng)明顯,導(dǎo)致無(wú)法控制,影響產(chǎn)品質(zhì)量。

  原因查找:經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)測(cè)試,判斷為現(xiàn)場(chǎng)蒸汽流量計(jì)本身輸出信號(hào)不穩(wěn)定。進(jìn)一步查看,流量計(jì)測(cè)量不穩(wěn)定,F(xiàn)場(chǎng)蒸汽流量計(jì)為橫河YF-100系列分體式流量計(jì),現(xiàn)場(chǎng)安裝及其使用條件均符合要求,無(wú)振動(dòng)、強(qiáng)電、工頻信號(hào)等干擾源。進(jìn)一步確定傳感器本身正常,變送器輸入異常,而變送器在其他地點(diǎn)測(cè)試使用正常。最終經(jīng)多次現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn),確定為分體式專用電纜YF011的藍(lán)色接地線帶來(lái)干擾。YF011為雙層屏蔽電纜,有黑色、藍(lán)色接地線,正常狀況下較好保證了傳輸信號(hào)的穩(wěn)定和準(zhǔn)確,但在個(gè)別情況下,亦可能帶來(lái)由地線引起的干擾。

  采取措施:將YF011電纜藍(lán)色接地線懸空,流量測(cè)量穩(wěn)定。將YF011接地線懸空符合橫河技術(shù)培訓(xùn)要求,允許在有干擾情況下懸空接地線,而不會(huì)影響測(cè)量值的準(zhǔn)確性。

  2.4 酸解系統(tǒng)與電腦主機(jī)通訊異常

  現(xiàn)場(chǎng)控制系統(tǒng)情況:控制系統(tǒng)硬件使用西門子S7-300系列CPU及硬件,編程軟件為西門子STEP7 V5.2,組態(tài)軟件為WINCC6.02,通訊方式為MPI方式,電腦主機(jī)加裝CP5611通訊板卡,通過(guò)專用MPI電纜與西門子S7-314CPU通訊。

  故障現(xiàn)象:通訊數(shù)據(jù)不正常,經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)斷網(wǎng)情況,有時(shí)出現(xiàn)電腦主機(jī)死機(jī)現(xiàn)象。

  原因查找:現(xiàn)場(chǎng)查看,測(cè)試電腦主機(jī),正常;分析軟件,運(yùn)行正常;測(cè)試PLC通訊,無(wú)異常;設(shè)備接地正常;無(wú)明顯干擾存在。當(dāng)檢查CP5611板卡,發(fā)現(xiàn)其金手指存在銹蝕現(xiàn)象,經(jīng)表明清潔后,繡跡仍存在。再仔細(xì)查看MPI電纜接口處,也發(fā)現(xiàn)銹蝕現(xiàn)象?刂剖乙蚺c酸解生產(chǎn)線較近,空氣濕度大,空氣含酸性成分,長(zhǎng)期使用導(dǎo)致板卡銹蝕,接觸不好,通訊數(shù)據(jù)丟失。

  采取措施:重新選擇控制室,與酸解生產(chǎn)線離開一定距離,在電腦及PLC機(jī)柜處放置除濕劑,控制室內(nèi)濕度,通風(fēng)窗口選擇背離生產(chǎn)線一面,更換銹蝕CP5611卡及MPI電纜。處理后,長(zhǎng)期使用正常。

  3、結(jié)語(yǔ)

  作為一個(gè)電氣維護(hù)人員,要不斷的學(xué)習(xí)新的知識(shí),并將之運(yùn)用到實(shí)際工作中去,勇于探索不斷實(shí)踐,才能更好的解決好實(shí)際工作中遇到的各種疑難雜癥。


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